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信息编辑:郑州高氏   发布时间:

一、重载运输车辆履带扭力轴容易变形的原因

军工履带车辆是军用战车和军事工程机械的重要重载运输车辆,除要求承受较重载荷外,还必须适应碎石路、砂石路、泥泞沼泽地路面和盘山路等恶劣路况行驶要求,技术质量要求较高。扭力轴是履带车辆上的关键弹性零件,服役中承受拉伸、压缩、冲击a扭矩、剪切和疲劳应力等复杂应力的综合作用,工作条件恶劣。扭力轴材质为55S12MnMo钢,热处理工艺为860°C淬火(油冷)+4300C 回火,原工艺在热处理后加热至3800°C 热校直;扭力轴尺寸为44mm ×2060mm,技术要求在距轴两端≤400mm处弯曲度误差≤0.60mm,轴中间位弯曲度误差≤1.0mm; 该工件热处理后变形弯曲度误差通常达5 - 14mm,有的工件变形弯曲度误差达20 -24mm,传统工艺是采用380°C 热校直,使工件变形符合技术要求规定。但是,采用热校直疵病大,主要是生产率低下,劳动强度大,给生产连线造成很大困难。为此,在分析研究扭力轴变形缺陷的基础上,试验采用冷校直工艺校正工件弯曲变形,取得了良好效果。

扭力轴冷校直试验和万里行车考核试验结果如下:

1)经冷校直反复压弯试验和超负荷冷压弯曲试验后,进行热酸是

2)扭力轴采用冷、热校直其弯曲变形后,受压点因承受高应力作用出现压伤现象,热校直工件缺陷更甚;但工件留有0. 5 - 1. Smm 的磨削量,可消除压伤损伤缺陷影响

3)扭力轴经静、动态应力矩一应变扭转试验可以看出,经冷、热校直的工件,采用去应力退火工艺处理,测试工艺曲线相似。

4)对于热处理后弯曲变形量较大的工件,采用冷校直成负弯曲状态,有利于后续磨削加工处理。

5)按技术条件要求,扭力轴设计寿命为9000km行车,万里行驶试验实际行走10258km,考核实验扭力轴性能通过技术鉴定。这证实扭力轴零件采用实际冷校直法完全满足设计技术要求,扭力轴质量优良,万里行驶运行良好。

二、履带张紧大弹簧早期断裂是有哪些原因造成的?

履带瞅系大弹黄早期衂袭矢效分析及工艺改进q60mm的60Mn钢制造。使用中发生弹簧早期断裂失效事故,严重影响军工生产和产品质量。经金相检验观察,断裂弹簪纽纫洳闭吒体+少量马氏体+断续网状铁素体。,红近相位验观蔡,断裂弹簧组织为贝氏体+少量马氏体+断续网状钬糸评。断特征明显。分析工件断裂的原因如下:

1)工件材料存在显微沟状缺陷,实际上是微观裂纹源,在外力作用下,应力集中大于工件抗剪强度时,裂纹源向金属内部晶体扩展;但由于张紧大弹簧组织脆性大,缺陷严重,未等裂纹扩展便发生脆断。

2)工件材料存在非金属夹杂物,夹杂物相当于天然缺口,在外力下产生应力集中,导致工件断裂失效破坏。

3)检查发现工件组织过热,晶粒粗大,铁素体沿晶分布,晶界强度低,脆性大。这是工件在外力作用下产生脆断的重要原因。

4)产品设计存在缺欠。一方面设计缠绕比太小,为3.3,缠绕比小使弹簧」大;另一方面是设计硬度偏高,通常弹簧缠绕比为4 -25,硬度为44 -48-I-RC。 缠绕比减少时硬度宜相应降低,该弹簧合适硬度值宜选取42 -45HRC,可弥补缠绕比较低的不足。根据工件断裂失效分析原因;

可采取以下改进工艺措施:

1)进行正火处理。目的是改善组织中粗大网状铁素体,重新使工件获得均匀的组织,为工件淬火作好组织准备。

2) 改进淬火方式。采用8400C x 120min 油淬,工件加热时平放装炉,在保护气氛中加热,防止工件变形和氧化脱碳,淬火后硬度≥52HRC。

3) 改变回火处理。工艺为(420 -430)°C x 180min,水冷,回火后硬度值为42~45HRC。

采用改进工艺措施生产的张紧大弹簧性能达到技术要求,回火后硬度为42 -44HRC,,质量稳定,没再发生断裂失效现象。兵工械是国防建设的重要基础工业,是国家安全的钢铁屏障。兵工器械零件主要包括:枪械、火炮、坦克、装甲车、运输车辆、通信和信息技术设备零件,以及国防工程机械、设备零件等。 兵工器械零件失效的主要形式有:断裂、变形、磨损、腐蚀和疲劳等。常见热处理缺陷主要有:裂纹、畸变、腐蚀、硬度低或不均、力学性能不合格、组织不合格等。兵工器械零件大多采用高合金钢材料或特殊材料,并经多工序复杂加工处理,大多采用高合金钢材料或特殊材料,并经多工序处理(包括表面处理)技术的发展,并且应用日益广泛,技术经济效益显著。

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