感应加热设备厂家
/
当前位置:网站首页 / 新闻中心 /
信息编辑:郑州高氏   发布时间:

我们一位客户的工厂用他们原来的设备进行下拉杆热处理,效果不大好。他们的大轮拖S2804下拉杆,材料为60Si2Mn,形状为板条状,按技术要求37-42HRC校平。生产中出现淬火硬度不足及校平中多次出现断裂情况经常出现。经过理论分析及多次试验,并检验原材料,发现这位客户为了降成本采购钢材不符合标准,厂家又不愿意更换材料。

为了保证给厂家提供满意的产品,郑州高氏推荐他们采用160KW高频感应加热炉进行改进工艺。把原来油淬改为水淬,增加回火时间,消除淬火应力,有效地控制了淬火硬度不足、校平断裂等原因,取得了显著的效果。以下介绍下拉杆出现淬火硬度不足、因平时出现校断现象而进行的热处理工艺改进,以及改进前后其硬度的变化情况。 

原来由箱式炉加热,每炉装载25件,淬火温度860~880℃,保温3h,出炉后倒入油槽中冷却,回火工艺温度420℃,保温2h后,零件出炉空炉。淬完后抽查10件,淬火硬度,高达到36HRC,低为28HRC,硬度均达不到技术要求,并且回火后校平时经常出现断裂情况。厂家选购原材料不规范,偏析严重。大件工件在油中冷却,油槽大小,油冷速又慢,冷却能力不够。板条状下拉杆倒入油中,造成工件叠压。长时间在炉内加热,造成工件表面脱碳。

改进后热处理工艺及分析:把箱式炉加热改为160KW高频感应加热炉加热,并用专用挂具分散叉开。每炉装35件,用铁丝扎牢固,把原来油淬改为水淬。淬火温度为820℃,保温2.5h,出炉后水冷,为了防止变形量,在水中上下晃动,保持2.5~3min出水,保持零件余温>80℃;出炉后及时回火,回火温度530℃,保温3h,出炉空冷。回火后硬度40~43HRC,彻底消除淬火应力,解决了回火后校平断裂现象。此工艺淬完后抽查10件硬度高达58HRC,低达到54HRC,10件均符合要求,并且探伤检查后,无裂纹产生。

回火后通过拉伸试验,强度硬度,韧性均符合要求指标。厂家反映良好。改进前后各抽查10件零件检查硬度。通过以上对比试验,发现工艺改进后比改进前硬度效果理想,这样淬火后既能保证硬度要求,又无裂纹产生,各项指合要求。而且水淬干净环保,水比油价格低廉,又节约成本,能源消耗,改进后的工艺大大提高了工作效率。

版权所有 | 郑州高氏电磁感应加热设备厂家    
联系电话:0371-53732143 传真:0371-55371255 手机:15303839513 QQ:1587260150
公司地址:河南省郑州市新郑市薛店镇中德产业园72号楼1层  工业和信息化部网站备案许可证号:豫ICP备10026554号-8  网站地图