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信息编辑:郑州高氏   发布时间:

45钢φ60mm电动机轴运行不到半年就发生早期断裂失效,造成生产事故。电动机轴工作中主要承受交变弯曲应力和扭转应力作用。检查发现,该电动机轴采用调质处理,但未经磨加工,车削痕迹明显。经分析缺陷产生的原因,发现采用超音频加热炉进行调质热处理,可有效避免缺陷的产生。

电动机轴宏观断口可分为带状区、光滑区和粗糙区三部分。在带状区和光滑区的连接处可见二次裂纹,其方向平行轴向扩展,粗糙区域轴表面发现严重擦伤痕迹,擦痕呈蓝黑色,有明显受热迹象。

初步分析指出,该断口属疲劳断口,疲劳裂纹源为轴表面切削加工痕迹,光滑区为疲劳裂纹稳态扩展区,粗糙区为瞬断区。

对电动机断口进行了金相观察分析。轴心部金相组织为铁素体和珠光体组织,晶粒度5级。沿轧制方向分布的粗大条状铁素体中,存在大量条状分布、呈灰黑色的塑性夹杂物,EDS能谱分析该夹杂物为MnS,等级为3级。带状组织沿与基体间界线处有大量细小孔洞,二次裂纹沿此界线扩展。带状区显微硬度为190HV,比基体硬度(290HV)低很多,是裂纹扩展薄弱区。

金相分析表明,该电动机轴曾堆焊加工,而堆焊层与基体的界线(即熔合线)处存在大量细小孔洞,在表层拉应力的作用下,在熔合线薄弱处形成大量二次裂纹,裂纹扩展在堆焊层下形成环状二次裂纹,二次裂纹是疲劳裂纹源,在拉应力作用下裂纹扩展至断裂;而电动机轴未进行调质处理,钢中杂质MnS含量高和带状薄弱区硬度很低等,促进裂纹迅速扩展,造成45钢电动机轴疲劳断裂早期失效事故。

防止电动机轴疲劳断裂措施如下:

(1)电动机轴磨削加工,消除车削痕迹,消除疲劳裂纹源,提高电机轴表面精度。

(2)采用超音频加热炉进行调质热处理,改善和细化组织,减少组织不均匀性。

(3)严格控制电动机轴45钢杂质含量及分布。

(4)改进加工工艺,去除电动机轴堆焊加工,消除堆焊区萌发裂纹和裂纹扩展(薄弱区域)条件,增强电动机轴整体强度和韧性指标。

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