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信息编辑:郑州高氏   发布时间:

某液压机构用于500kV高压开关控制操作,二级阀阀体是液压机构心脏部分的关键零件。阀体材料为GCr15SiMn。阀体工作中,体内承受油压为32-34MPa,工作环境为户外操作。阀体零件要求高强韧性和高疲劳抗力,同时具有良好的耐磨性和耐腐蚀性能。阀体热处理后硬度应达到57-59HRC。生产中发现,一批阀体在运行100-200次后发生开裂漏油事故,造成经济损失。经分析其缺陷产生的原因,发现采用超音频感应加热炉进行回火热处理,效果良好,可以有效避免开裂缺陷的产生。

检验断口发现,断口呈银灰色,阀体开裂发生在油孔边缘,长约30mm,裂纹平直;从断口颜色分析,断口未发生氧化和腐蚀,其裂纹不是淬火裂纹也不是腐蚀裂纹,断口为瓷状断口,系脆性断裂。

进一步检验观察发现,裂纹断口上呈现多条放射状纹理裂纹,有两处裂纹源,两处裂纹源处均出现二次裂纹,以沿晶断口形貌为主。微观检验观察发现,沿晶断裂面存在孔洞和颗粒析出物。X射线分析表明,颗粒析出物的铬含量较基体高出约1倍,分析认为这种析出颗粒是(Fe、Cr)3C型碳化物。

金相观察后发现,晶界上有网状碳化物析出,这和断口观察分析结果一致。

分析表明,阀体开裂是逐渐发生的滞后型开裂,有可能是氢脆造成的破坏;另一方面,GCr15SiMn钢第一类回火脆性温度为200-400℃之间,而阀体回火温度是250-270℃,因此发生第一类回火脆性不可避免。

阀体加工中镀锌工序中有氢析出渗入工件中,检验证实,阀体开裂为氢脆断裂失效;同时试验表明,阀体开裂沿晶脆断是第一类回火脆性引起的,第一类回火脆性特征明显。

根据以上分析,提出的改进措施如下:

(1)阀体电镀锌后,增设去氢工序,排除工件内的氢气,防止氢脆发生。

(2)改变回火工艺。回火采用超音频感应加热炉进行,温度改为(430±10)℃,避开产生第一类回火脆性温度范围,防止第一类回火脆性现象发生。

很多厂家采用改进工艺后,生产出来的阀体全部符合技术条件要求,未发生开裂泄漏事故,生产运行良好。

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